本報訊 記者 雷 麗 通訊員姚永柏報道: “今年,我們充分利用資料錄取一體化技術,一個平台隻測一口井,34口井在設計中取消測井項目,單井平均節省鑽井費用70萬元,累計節約鑽井施工費用2000多萬元。”12月13日,江漢水田工程管理部鑽井工程室副主任易争利介紹。
涪陵頁岩氣田投資規模大,建設項目多。江漢水田全面加強投資成本管理,圍繞降本目标,持續優化方案設計,強物理藝、裝備集成配套,加強關鍵技術攻關,全力降低鑽采成本。前11個月,氣田鑽井提速降本明顯,單井鑽井成本同比降低5.3%。
從源頭進行方案優化實現降本。氣田優化氣井井身結構,全面推廣“導管+二開次”井身結構,進一步優化技術套管下深,部分井由封小河壩組上提至封韓家店組。“技術套管主要是起穩定井壁和地層的作用,我們通過前期鑽井發現,有些井的地下情況不太複雜,地層穩定性較好,不需要把技術套管下這麼深。”易争利說。今年,氣田在焦石壩主體區實施井身結構優化43井次,技術套管下深優化14井次,節約套管費用470萬元。
氣田全面推廣二開中完去通井化作業,即在鑽井第二個開次鑽完進尺後未通井直接下技術套管,1口井節約周期1.5天。以前,氣井在鑽井第二個開次鑽完進尺後要進行通井作業,技術人員通過試驗,發現可以省略通井這一工序,于是在方案設計上進行優化,全面推廣二開中完去通井化,降低中完與完井作業周期,提高作業時效。
施工過程中,氣田要求工程公司嚴格執行《鑽井裝備升級配套方案》要求,使加強型鑽機占比提高至33.3%。在此基礎上,通過大排量、高轉速、高鑽壓,把機械鑽速提高至11米/小時,同比提高8.37%,為不斷優化鑽井周期奠定裝備基礎。前11個月,涪陵頁岩氣田平均鑽井周期同比縮短10.98%,故障複雜時效同比降低25.251%。